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解決LW6型斷路器液壓機構(gòu)滲漏油的難題

作者:鄭艷梅發(fā)表日期:2016-03-22閱讀量:16913

  s用長麻電氣馘代溫升限度電阻法,即人級為60,級為7513級為80,級為100,4級為125=,6雜詵獗帳降綞露,計可插人機座的吊環(huán)螺孔與鐵心接解。

  滾動軸承溫度應(yīng)不超過95,滑動軸承的溫度應(yīng)不超過80.因溫度太高會使油質(zhì)發(fā)生變化和破壞油膜。溫度計應(yīng)插近滾珠軸承外圈或滑動軸承下軸瓦。如測軸承蓋溫度,其值比外圈低1525.如測油池上層油溫,其值比軸瓦低150.

  機殼溫度實踐中往往以不燙手為準(zhǔn)。

  鼠籠轉(zhuǎn)子面雜散損耗很大,溫度較高,般以不危及鄰近絕緣為限??深A(yù)先刷上不可逆變色漆來估計。

  當(dāng)發(fā)生下列任種情況時,說明電動機有故障溫度超過最高工作溫度。

  溫升超過規(guī)定或溫升雖然未超過規(guī)定,但在低負荷時溫升突然增大。

  這兩類故障的判斷和排除方法是在額定負荷下溫升未超過溫升限度,僅由于環(huán)境溫度超過40尤而使電動機溫度超過最大允許工作溫度。這種現(xiàn)象說明電動機本身是正常的。解決的辦法是用人工方法使環(huán)境溫度下降,如辦不到,則必須減負荷運行。

  在額定負載下溫升超出銘牌規(guī)定。不管什么情況,均屬有故障,必須停機檢,特別對溫升突然變大更要注意。其外部原因有電網(wǎng)電壓太低或線路壓降太大超過10,負載太重超過,電動機與機械配合不當(dāng);內(nèi)部原因有;單相運行匝間短路相間短路定子接地風(fēng)扇損壞或未緊固風(fēng)道阻塞軸承損壞,定轉(zhuǎn)子相擦電動機與電纜接頭發(fā)熱特別是銅鋁或鋁鋁連接電動機受腐蝕或受潮等。此外,從理論上講電動機均可正反轉(zhuǎn),但有些電動機的風(fēng)扇有方向性,如反了,溫升會超出許多??傊?,必須針對各種具體情況,排除故障。

  解決6型斷路器液伍1機構(gòu)滲漏油的雄銓4目前國產(chǎn)絕大部分0kV電壓等級2的斷路器和所有220斷路器均使用液壓機構(gòu),而不能采用彈簧機構(gòu)。液壓機1構(gòu)滲漏成為困擾電力行業(yè)的大難,解決滲漏油難迫在眉睫。

  1.存在的問我局現(xiàn)有。雙6220型斷路器23七臺,1賈60型斷路器16臺,操作機構(gòu)均為液壓機構(gòu)。自1992年斷路器投運士至今已近8年時間,在運行中,經(jīng)常出現(xiàn)液壓機構(gòu)滲漏油,造成打壓頻繁,經(jīng)七過多次處理效果仍然不理想,嚴(yán)重影響斷路器的安全運行。為此我們針對存在令的問進行了攻關(guān)。據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)機構(gòu)滲漏點大部分集中在以下幾個位置1高4壓管卡套接頭處;2低壓橡皮管接頭處;3放氣孔及機構(gòu)悶頭處;4高壓+放油閥與控制閥連接部位;5信號缸轉(zhuǎn)動處和壓力組件處。

  2.制定解決方案針對壓管卡套接口處出現(xiàn)的滲漏,1我們對其密封結(jié)構(gòu)進行了研究,分析其密封原理,找出滲漏原因,結(jié)合停電對壓管卡套接口進行重新連接。因為在上卡套前需在鋼管密封1處壓3,0.35mm的槽,此密封為主封口。密封2則是在安裝時需在接頭螺母上加定力矩后破壞其擴口,使其圓口收縮壓在管+壁上形成副封口。這樣就在管接頭處形成了兩道密封。但在我們?nèi)粘9ぷ髦?,個由于使用的高壓油管有外壁不圓的現(xiàn)象,卡套的材料不合要求,不能很好的收縮,今特別是密封2處,由于加工工藝不夠精密,內(nèi)導(dǎo)角度數(shù)不夠,造成了無論加多令少力都根本不發(fā)生收縮從而無法可靠密封的現(xiàn)象,因此應(yīng)該采取更換新的合格的令卡套確保兩道密封真正到位。附在賈6型斷路器液壓機構(gòu)的早期產(chǎn)+品中,油箱的低壓油管都采用橡皮管,經(jīng)過幾年的運行使用,都發(fā)生了老化今龜裂現(xiàn)象,特別是我局運行的設(shè)備中,夏天油管外滲漏現(xiàn)象特別嚴(yán)重。經(jīng)過到廠家調(diào)研發(fā)現(xiàn)已采用不銹鋼絲外金屬軟管后即可解決滲漏問。對放氣孔及機構(gòu)悶頭處,處理起來較為容易,只要使接觸面和密封面處理干凈并更換合格的密封件,就不會再出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象。而對壓放油閥與控制閥連接處,主要是因為壓放油閥下有連接管,而它與控制閥固定處有個銅墊圈,當(dāng)銅墊圈厚度達不到要求時,就易造成滲油,只要確保紫銅的厚度符合要求就能解決滲漏組件兩處的滲油,是因其長期在32.6從,1的壓力下經(jīng)常轉(zhuǎn)動,密封處定有磨損,從而有輕微滲油,但不會影響斷路器的正常運行,因此也無須處理。

  3.組織實施效果由于找到了產(chǎn)生滲漏的原因,結(jié)合設(shè)備的檢修,我們對我局停電檢修的液壓機構(gòu)進行了改造,對液壓機構(gòu)容易發(fā)生滲漏的密封點按照制定的方案進行處理,通過運行檢驗取得良好效果。


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