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淺談軋機(jī)雙側(cè)液壓缸的同步控制方法的改進(jìn)

作者:鄭艷梅發(fā)表日期:2016-08-04閱讀量:17389

    談軋機(jī)雙側(cè)液壓缸的同步控制方法的改進(jìn)中板廠潘德軍趙桂琴香商要輥可逆軋機(jī)液壓系統(tǒng)的同步控制,直接影響板材軋制時的同板差,為了提板材質(zhì)量,在液壓控制中采用動態(tài)同步與大行程同步自動控制,可減小板材在軋制過程中的同板差。

  1前言喜是鋼板的平均厚度同板差及板形。其中鋼板同板差與軋輥的輥型及雙側(cè)壓下是否同步有關(guān)。

  軋輥的輥型是在軋輥加工時根據(jù)生產(chǎn)工藝及加工工藝確定的,般情況下不能改動,而且隨著軋制的進(jìn)行,軋輥的輥型會發(fā)生變化,由凸型輥變?yōu)榘夹洼?,?dāng)輥型變化太大時,可以通過換輥來解決這問,使得橫向同板差限制在要求的范圍之內(nèi)。但是如果雙側(cè)壓下時不能同步,輥型設(shè)計得再合理,加工精度再也不能保證橫向同板差控制在要求的范圍之內(nèi),另外雙側(cè)壓下是否同步也會影響到鋼板的平均厚度及板形,同步控制不好時還會使板材產(chǎn)生鐮刀彎,因此在軋機(jī)進(jìn)行壓下時保持雙側(cè)壓下的同步是軋機(jī)控制中很重要的個方面。壓下系統(tǒng)的同步控制分為動態(tài)同步與大行程同步兩種;前者為了確保鋼板在斜,并保證咬鋼時的同步。

  2改造前的狀況本廠2500輥可逆軋機(jī)于1994年建成投產(chǎn),原設(shè)計有電動液壓壓下系統(tǒng)。為提板材的質(zhì)量,降低橫向同板差,本系統(tǒng)在設(shè)計時設(shè)置了動態(tài)同步調(diào)節(jié)功能。其具體實施如下通過工作側(cè)和傳動側(cè)兩邊的位置偏差信號,判別其正負(fù)方向,分別對工作側(cè)傳動側(cè)的液壓缸位置給定信號加以反方向修正,使得響應(yīng)速度快的側(cè)減慢速度,響應(yīng)速度慢的側(cè)提速度,即調(diào)整相應(yīng)閥的電流,從而達(dá)到調(diào)節(jié)兩側(cè)液壓缸的流量,使兩側(cè)液壓缸位置以盡可能相同的速度來充油泄油,保證讓軋機(jī)兩側(cè)液壓缸的輥縫在相同控制流程1.

  是只有在偏差同方向時進(jìn)行動態(tài)補(bǔ)償調(diào)節(jié),對于側(cè)偏差大于零,另側(cè)偏差小于零的狀況如果仍按此方法修正,其結(jié)果可能會適得其反,即速度快的側(cè)愈快,速度慢的愈慢,兩側(cè)輥縫差越來越大,容易產(chǎn)生鐮刀彎,反之亦然。此外還會產(chǎn)生振蕩現(xiàn)象,降低系統(tǒng)的響應(yīng)速度,故屬于補(bǔ)償不完善,不能實現(xiàn)完全動態(tài)同步調(diào)節(jié)。而對于大行程時的同步控制原系統(tǒng)則沒有設(shè)置。

  工作側(cè)輥縫與傳動側(cè)輥縫之差稱為輥縫差,從產(chǎn)生機(jī)理來說可分為動態(tài)輥縫差和靜態(tài)輥縫差。壓下系統(tǒng)的動態(tài)同步控制正是為了控制并。17.

  減小動態(tài)輥縫差而設(shè)置的。償,針對原同步控制方法提出了以下改進(jìn)方案,3減小雙側(cè)輥縫差的控制方法其同步自動控制工作原理2.

  為了對液壓壓下控制系統(tǒng)進(jìn)行完全同步補(bǔ)為了實現(xiàn)動態(tài)同步控制,減小動態(tài)輥縫差,加人交叉負(fù)反饋控制。兩側(cè)輥縫值求差后經(jīng)同步控制器輸出控制量,以負(fù)方向作用于工作側(cè)以正方向作用于傳動側(cè),這樣對整個控制系統(tǒng)來講是個多輸入多輸出控制系統(tǒng)。對同步控制而言構(gòu)成閉環(huán)控制系統(tǒng)。因此,它具有反饋控制系統(tǒng)所具有的優(yōu)缺點。

  大行程同步控制器工作時系統(tǒng)處于飽和狀態(tài),這時采用智能手段實時調(diào)整兩側(cè)的飽和值以確保同步性能指標(biāo)。

  系統(tǒng)中的同步控制器自動測試并紀(jì)錄兩側(cè)45!和兩側(cè)的運(yùn)動速度并紀(jì)錄兩側(cè)的控制信號與運(yùn)動速度VW,VD的對應(yīng)格,然后采用如下的控制量進(jìn)行系統(tǒng)控制其中7W是工作側(cè)控制量,JD是傳動側(cè)控制量,是控制量的最大值,即系統(tǒng)的控制飽和值,457是根據(jù)系統(tǒng)的同步偏差么51采用種合適的控制算法而計算出的控制量目前采用,控制7,和叭分別是工作側(cè)與傳動側(cè)根據(jù)液壓缸運(yùn)動速度而,得出由上兩式可處于飽和狀態(tài),為了減小大行程時的輥縫差,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,將原來調(diào)整伺服閥電流限幅值改為軟件比例調(diào)整,使伺服閥始終工作在線性范圍內(nèi)。為此設(shè)定兩個輸出控制系數(shù)尺和尺,分別對工作側(cè)和傳動側(cè)的伺服閥電流進(jìn)行調(diào)整。本來輸出的伺服閥電流為和0,經(jīng)調(diào)整后輸出變?yōu)槌弋?dāng)前第時刻的設(shè)定輥縫5實際輥縫5輥縫差5.

  用尸,方法求得當(dāng)前時刻的雙側(cè)控制輸出量訊和1.

  實際控制量。

  4結(jié)論在般的控制方法中,在開始或停止工作瞬間,或大幅度的給定時,由于偏差較大,故在積分項的作用下,將會產(chǎn)生個很大的超調(diào),且其控制輸出是基于誤差來計算的,是有差控制,不能實現(xiàn)無差控制,雖然其穩(wěn)態(tài)可以實現(xiàn)無誤差。對于軋機(jī)壓下的同步控制來說,它正好發(fā)生在大幅度改變給定量的時候,其目的是要求在動態(tài)過程中不要發(fā)生較大的誤差。實際測明,經(jīng)此方法控制后,最大輥縫差從原來,仍調(diào)節(jié)時的0.3,下降至0.03,而且避免了原來尸耵控制算法調(diào)整同步誤差時所產(chǎn)生的振蕩問。


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